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探索技術新領域,增添產業新動能

來源:發布時間:2024-12-25 瀏覽量:5088

號角激揚士氣振,拼搏進取正當時。四季度,航天機電全體員工凝心聚力、鉚足干勁,進入全面沖刺階段。歷經連續5個月的艱苦奮戰,航天機電愛斯達克工程技術部團隊成功完成了EKED產品集液管壁厚減薄和冷凝器帶孔連接管國產化兩個重要項目。團隊成員雙線作戰,既要確保常規產品的順暢交付,又要致力于研發創新。面對重重挑戰,他們不僅順利完成了降本增效任務,更在行業創新探索的道路上,穩健邁出了關鍵一步。

 

創新引領,推動產業持續降本增效

從燈火輝煌的辦公樓宇,到熱火朝天的生產車間,無論是投身技術創新的項目人員,還是堅守一線的生產工人,都在忙碌緊張的工作。

 

“EKED產品集液管壁厚由1.55mm減薄至到1.2mm,看似減少不多,但意味著熱能更高效地傳遞至散熱表面,提升散熱效能,有效減少材料消耗和能源消耗,而且在確保結構強度的同時,大幅降低了生產成本,整個生命周期內可節省約100多萬元”工程師任遠林說道。

“項目目標的成功實現離不開團隊成員在工藝技術、產品質量、生產效率和成本控制上的精益求精。”總工程師于吉樂在回顧團隊的成功經驗時提到,“降低0.35mm聽起來簡單,但是做起來卻不容易。在項目中,我們始終依據驗證數據來評估分析方法的可靠性、準確度和精密度等指標是否達到要求,通過大量的實驗驗證,最終技術評估結果均獲得通過。”

在項目開發過程中,團隊中每個人都積極貢獻力量,無論哪個環節出現問題,都會立即著手解決。每逢周一,工程技術部、采購部、生產部、物流部以及相關供應商都會進行定期溝通,針對項目開發,先評估可行性,再申請立項,隨后按照公司的技術改造流程發布更改指令。各部門各司其職,齊心協力,實現了顯著的降本增效成果,截止目前,已實現了900多萬元的降本目標。

協同攻關,全力沖刺國產化新賽道

“加強國產化力度是必然趨勢。今年以來,現有車型所使用的零部件數量有所增加,國產化后的零部件不僅能夠滿足當前需求,還能為未來的標準化設計提供支持,因此國產化的推進顯得尤為重要。”工程技術部副經理任永兵說到,“但冷凝器帶孔連接管國產化的試制合格率受到多種因素的影響,包括制造工藝、材料質量、生產設備、質量控制體系以及研發經驗等。要保證國產化產品合格率并不是一件容易的事情。”

 

“在國產化工藝方面,需要重新制作新的零件,雖然零件本身相對簡單,但在國內要達到現有工藝下的尺寸穩定性,仍需經歷一個調整和優化的過程。” 任永兵說道。在試制過程中,團隊秉著嚴慎細實的態度,提出了精準的尺寸要求,以確保穩定生產。尺寸調校的過程艱難曲折,團隊成員始終保持耐心和毅力,通過連續一個多月百余次調整試驗,最終找到了適合生產的最佳尺寸,實現了97%以上的尺寸穩定性。

“冷凝器帶孔連接管國產化之后,我們在時間管理、反應速度、供應商支持等方面均有所提升,顯著減少了返工和報廢率,降低了生產成本。此外,國內供應商能夠更加迅速地響應改進需求,解決問題,節約溝通資源,提升整體效率。” 于吉樂自豪地說道。

使命需要擔當,奮斗正當其時。面對未來更加艱巨繁重的挑戰,航天機電愛斯達克工程技術部團隊將繼續勇往直前、守正創新,不斷在汽車熱系統領域深耕細作,為公司產業發展貢獻新作為。

/圖 李翔 余文君

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